摘要:宽厚板厂采用BOF—LF精炼—RH真空—CCM简化流程生产低硼桥梁钢,转炉顶底复吹利用转炉吹氧强脱硼作用,脱除铁水中带入的硼;出钢过程严格控制下渣量,选择加入硼含量低的合金种类,降低合金涨硼;LF精炼采用铝粒脱氧,优化渣中铝粒加入时机控制渣中硼返入钢水中。[B]≤5ppm的低硼桥梁钢,其铸坯质量良好,钢种成分命中率达99.5%,钢板探伤合格率以及性能合格率控制在99%以上,工艺完全满足生产需要。
关键词:低硼;脱硼;桥梁钢
前言
近几年来,桥梁用钢系列钢种标准将硼元素列为有害元素,要求硼含量≤0.0005%,因此宽厚板厂对控制钢中的硼含量进行了深入系统的摸索,制定了一套可靠的生产工艺流程,成为湘钢近年来的研究方向。
1低硼桥梁钢冶炼生产工艺流程
低硼桥梁钢生产工艺流程采用“BOF—LF—RH—CC”。主要是转炉吹氧深脱硼,控制出钢硼含量≤0.0001%;LF控制好脱氧条件降低返硼量,确保硼含量达到桥梁钢的要求。整个工艺中LF炉处理是限制环节,LF处理周期为45~60min,要升温和深脱氧处理,同时要保证硼含量≤0.0005%。
图1各反应的ΔGθ随温度的变化
2硼在炼钢工艺中的过程变化
2.1硼在转炉中反应的热力学条件
4/3B+2[O]=2/3B2O3;ΔGθ=-497873+174.5T
式中ΔGθ为自由能变化,kJ/mol,T为钢水温度,K。
反应的ΔGθ随温度的变化如图1所示。从图1可以看出硼元素在转炉中的热力学性质与Si相近。因此,硼元素在转炉过程中一定会被充分氧化以氧化产物进入渣中。钢水中的残余硼含量接近0.0001%。
2.2硼在LF炉精炼过程中反应的热力学条件
硼被氧化进入转炉渣中,转炉出钢过程会有一部分转炉渣进入钢包,在钢包LF精炼过程,会有一部分硼回到钢水中,使得钢水硼含量增加。钢水返硼反应为:
(B2O3)=2[B]+3[O];K=α2[B]•α3[O]/α(B2O3);lnK=-89.83/T+0.031
2[Al]+3[O]=Al2O3(s);K=α(Al2O3)/α2[Al]•α3[O];lnK=144575.4/T-46.46式中,K为化学反应平衡常数;T为温度,K;a[i]为i元素的活度。
钢水硼含量与钢水温度、钢水铝活度及渣中氧化硼和氧化铝质量百分数的比值有关。返硼量与还原率有关。在实际生产中,还原率取决于转炉下渣量及精炼过程钢水脱氧程度。为了降低钢水返硼,需严格控制转炉出钢下渣量;LF炉则需要控制钢水脱氧程度。返硼量实际生产过程中一般控制在0.0001~0.0005%。
2.3钢水硼中的来源及控制
钢水中的硼来源:
(1)转炉出钢时残余硼;
(2)合金和原辅料涨硼;
(3)渣中的还原的硼。
因此,湘钢在控制钢水中硼含量主要通过以下三个方面:
(1)将转炉出钢的残余硼含量控制到0.0001%以下;
(2)控制入炉合金与原辅料的带入,使用低硼含量的入炉合金、渣料等,或者控制用量;为此,湘钢对入炉的各种合金、原辅料,包括与钢水接触的耐材进行了硼含量检测分析,并根据含量计算其理论涨硼量。下表为部分合金与辅料的检测指标:
钢水进RH处理的主要任务是脱气;LF炉进行深脱氧后钢水氧含量低,RH炉处理过程中钢水中的硼含量稳定。
3.4连铸
连铸过程是控制钢的成分和洁净度的最终环节。湘钢的连铸保护浇注大包至中间包采用长水口,结合处采用密封垫圈密封,并用氩气环吹氩保护。每炉次中间包硼控制在5ppm以下。
4结论
低硼桥梁钢控制关键点:
(1)通过转炉吹氧脱硼效果,使钢水中的残余硼含量控制在0.0001%以下,出钢过程控制好下渣量,避免返硼;
(2)LF炉控制好深脱氧时机,从而控制好返硼量,避免硼含量超过0.0005%。
(3)选用低硼合金进行合金化,降低合金涨硼。
采取上述措施后的生产实践表明,湘钢低硼桥梁钢成品硼含量能稳定控制在5ppm以下。
参考文献
[1]赵成林,郭晓波,廖相巍,等.炼钢过程硼元素冶金行为研究[J].鞍钢技术,2013,4(382):10-13.